滄州煉化煉油一部通過采取改換新配方催化劑、優(yōu)化工藝操作等措施,增產高附加值產品,去年增產丙烯1000多噸,增產MTBE1500多噸,產生效益1000多萬元。
滄州煉化聯(lián)系催化劑廠在原催化劑基礎上改善配方,于去年8月底將新配方催化劑投用于催化裂化裝置。在此基礎上,他們適度調節(jié)反應溫度,提高催化劑活性,提高氣分裝置考核標準,降低丙烷中丙烯含量。車間加強平穩(wěn)率考核,將與丙烯相關的參數(shù)全部納入考核范圍,嚴格把控,避免操作參數(shù)波動引起的丙烯損失。系列措施的采取,使得丙烯產品與2011年同期相比,減少損失159.3噸,增產873噸,折合效益263萬元。
去年年初,他們在石科院及相關專家的指導下,制定調整優(yōu)化方案。逐步提高反應溫度,在保持裝置平穩(wěn)、安全運行的基礎上,保持產品分布穩(wěn)定,并增加產品物料不飽和度。適當改變新鮮劑的補充量,并根據(jù)原料情況,控制催化劑活性,適度控制催化過硬過程。通過優(yōu)化調整,MTBE原料C4中僅異丁烯含量一項,與2011年同期相比增加0.83%,按照異丁烯轉化率為96%推算,增產MTBE產品1506噸,折合效益為960萬元。