不壓井帶壓作業就是利用特殊的修井設備,在油、氣、水井井口帶壓的情況下實現管柱的安全、無污染起下作業。它能夠有效地解決高壓水井、自噴油井、新射孔和壓裂井的作業難題,提高注水時效和水井利用率,大大減少油層污染,避免因壓井對地層產生的傷害,進而提高油井的產能。
目前,國際上正在廣泛推廣和應用帶壓作業技術,但該項技術在國內石油行業剛剛起步。
早在2006年,采油院就確立了研究課題,先后在純梁采油廠C26-014井、C17-57井等水井上展開大量的前期現場試驗,并研究形成一套比較成熟的水井帶壓作業技術。
從2007年3月開始,在水井成熟的基礎上,采油院科研人員又將研究的觸角轉向了油井帶壓作業領域,真正的挑戰開始了。
他們選定了河146-斜74井作為第一口先導試驗井。河146-斜74井是現河采油廠的一口油井,產能比較低,壓裂前日產液3.9噸。2007年1月完成壓裂后,用壓裂管柱間斷自噴求產,每天放壓一次,日產油4噸左右,含氣量很高。壓裂進行不壓井作業存在很大的風險,對堵塞技術要求非常高。
4月5日,采油院科研人員拿出了自己精心研制出的堵塞器,一次坐封于預想位置,達到了設計要求,并取得預期效果。4月10日,這口井成功實現轉抽,日產油達到18噸,是措施前的4倍還多。
這對雙方來說都是一個驚喜。緊接著該項技術又在河127-7、王24-40、義34-8井等數口油井上相繼建功。
此后,針對該技術施工周期長、作業井口高、不利于推廣等問題,采油院科研人員又進行了一系列的改進工作。將原來整體式的不壓井作業設備成功分解成為獨立的幾部分,把近5米高的操作井口降低到2.6米,實現了與小修作業設備和井架的配套,達到了不壓井帶壓作業技術的設備小型化和施工簡單化。
該研究項目自啟動以來,先后經歷了調研、合作開發試驗、自主研發三個大的階段,主要開展并完成了密封防噴技術、加載控制技術、液壓控制技術、管柱堵塞技術以及其他配套技術等5項關鍵技術研究,已研制成功并投入使用的相關設備包括油管堵塞器、低矮型球封、低矮型橫梁卡管器、低矮型卡管防噴器等。
截至2008年6月,勝利油田共試制了4臺帶壓作業樣機,進行了42井次實驗。其中油井22口,施工成功率100%,與同區塊壓井作業比較產量提高24%,平均單井日增油2.4噸,累計增油近萬噸。水井20口,大多是5年未動管柱的井,施工成功率85%,平均單井日增注27立方米,累積增注10.2萬立方米,減少溢流4萬立方米,增產原油近5000噸。
試驗的良好效果為該技術的進一步推廣奠定了基礎,帶壓作業設備在勝利油田已具備定型條件。